Pantheon Resources Alaska North Slope günstiger Exporer (Seite 2)
eröffnet am 25.07.21 21:15:46 von
neuester Beitrag 28.04.24 08:56:08 von
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Kursabsturz heute
wow minus - 48% in London heute.Was war da los??
Alkaid #2 Update
Pantheon befindet sich derzeit in einem Produktionstestbetrieb bei Alkaid #2. Wie bereits berichtet, verwendete Pantheon eine Spiralrohreinheit (CTU), um eine Sandblockade in der horizontalen Produktionslinie zu beheben. Im Idealfall wäre ein Workover-Rig verwendet worden, um den Produktionsschlauch in einem relativ einfachen Betrieb zu entfernen, um die Blockade ohne die Einschränkungen der Arbeit im Schlauch zu beseitigen, aber die mangelnde Verfügbarkeit eines geeigneten Workover-Rigs veranlasste das Unternehmen, eine CTU zu verwenden, die eine empfindlichere und potenziell weniger effektive Methode ist. Glücklicherweise war die CTU effektiv bei der Klärung der meisten, aber nicht alle der Blockade und der Durchflusstests wurden wieder aufgenommen. Der Brunnen befindet sich noch früh in der Aufräumphase mit ermutigenden ersten Ergebnissen. Wie immer warnt das Unternehmen jedoch davor, dass trotz früher positiver Daten eine endgültige Bewertung der Kommerzialisierung erst vorgenommen werden kann, wenn die Durchflusstestvorgänge abgeschlossen sind. Die Gesellschaft wird den Aktionären zu gegebener Zeit Bericht erstatten.
Pantheon befindet sich derzeit in einem Produktionstestbetrieb bei Alkaid #2. Wie bereits berichtet, verwendete Pantheon eine Spiralrohreinheit (CTU), um eine Sandblockade in der horizontalen Produktionslinie zu beheben. Im Idealfall wäre ein Workover-Rig verwendet worden, um den Produktionsschlauch in einem relativ einfachen Betrieb zu entfernen, um die Blockade ohne die Einschränkungen der Arbeit im Schlauch zu beseitigen, aber die mangelnde Verfügbarkeit eines geeigneten Workover-Rigs veranlasste das Unternehmen, eine CTU zu verwenden, die eine empfindlichere und potenziell weniger effektive Methode ist. Glücklicherweise war die CTU effektiv bei der Klärung der meisten, aber nicht alle der Blockade und der Durchflusstests wurden wieder aufgenommen. Der Brunnen befindet sich noch früh in der Aufräumphase mit ermutigenden ersten Ergebnissen. Wie immer warnt das Unternehmen jedoch davor, dass trotz früher positiver Daten eine endgültige Bewertung der Kommerzialisierung erst vorgenommen werden kann, wenn die Durchflusstestvorgänge abgeschlossen sind. Die Gesellschaft wird den Aktionären zu gegebener Zeit Bericht erstatten.
Es besteht die Hoffnung auf ein RNS morgen, mit den ersten 24h Wert vom Langzeittest u. Später in 30 Tagen den nächsten Wert , wenn es kein Probleme gibt.
Die Bilder und Videos sind sehr vielversprechend
Die Bilder und Videos sind sehr vielversprechend
Langsam dürfte es hier spannend werden. Die Twitter-Bilder und -Videos vom Abfackeln des Gases in der klirrenden Kälte Alaskas sehen sehr vielversprechend. Da ist wohl tatsächlich jemand vorbeigefahren und hat gefilmt (oder hat einen Trucker-Kumpel gefragt). Hoffen wir auf gute Förderraten, wann auch immer sie veröffentlicht werden.
LASH: Alkaid Nr. 2 Update – Ermutigung und Herausforderungen
inaccord Genuity Ansicht
Produktionstestbetriebe haben bei Alkaid #2 mit der Bohrlochreinigungsphase begonnen. Dies hat bereits früh Ermutigung gegeben, da Öl bereits gefördert wurde, aber es hat Iso einige betriebliche Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Eindringen von Sand in das Bohrlocherz aufgezeigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies durch eine Kombination aus der Reinigung des Erzsandes aus dem Bohrloch mithilfe der ankommenden Rohrschlangeneinheit, der Produktion durch die stationären Produktionsanlagen mit größerer Kapazität, die jetzt angeschlossen werden, und einem sorgfältigen Management der Testdurchflussrate, jedoch mit zusätzlichen, gelöst werden kann Operationen erwarten wir jetzt keine anfängliche „frühe Jok“-Flussrate vor Ende November.
>allgemein: Es ist ermutigend, die Ölförderung in diesem frühen Stadium des Tests zu sehen, aber es ist immer noch zu tun, um bald signifikante Schlussfolgerungen zu ziehen. Die betrieblichen Herausforderungen haben in unseren Augen das Risikoniveau im Zusammenhang mit der Einrichtung eines „repräsentativen“ Tests um eine halbe Stufe erhöht, und die zusätzlichen Operationen haben verständlicherweise die Kosten erhöht, wenn auch nicht erheblich.
Bisherige Ergebnisse und das >rationelle Problem
Dw-Raten: Keine Angaben darüber hinaus, dass die Elle bei anfänglichen Flüssigkeitsraten „in Tausend Barrel pro Tag“ mit etwa % durchschnittlichem Ölschnitt produzierte.
le Betriebsproblem: Die Fracksandproduktion war höher als erwartet, da die Förderkapazität in den mporären Testeinrichtungen begrenzt war. Positiver ist, dass das Eindringen von Sand in das Bohrloch als Frack-Sand und nicht als Lagerstätten-ND identifiziert wurde. Dies weist eher auf ein lösbares Problem hin, das durch ein sorgfältiges Testmanagement lösbar ist, als auf möglicherweise größere Probleme, die durch das Eindringen von Sand in ein schlecht konsolidiertes Reservoir verursacht wurden.
Der Vorwärtsplan
Drei Schritte: 1) Die größeren permanenten Einrichtungen (vgl. die ersten temporären Einrichtungen) werden jetzt angeschlossen. Sie werden eine größere Sandhandhabungskapazität haben. 2) Die bald erwartete Ankunft einer Rohrschlangeneinheit wird die Mittel zum Reinigen des Bohrlochs bereitstellen. 3) Sorgfältige Steuerung der Durchflussrate, sodass die Sandhandhabungskapazität der Anlagen nicht belastet wird.
Fahrplan: Wir rechnen jetzt erstmal vor
„repräsentative“ Testflussraten Ende November. Bisher wurden nur etwa 10 % der gesamten Frack-Flüssigkeit zurückgewonnen. Repräsentative Raten kommen in der Regel nach einer wesentlich höheren Rückgewinnung von ca. 40 %.
ating und Zielpreis
Wir behalten unser spekulatives KAUF-Rating und unser Kursziel von 300 Pence bei. Die anfänglichen Testflusstests werden nur den ersten Schritt in der längerfristigen Bewertung der Alkaid #2-Bohrlochleistung darstellen, die als Ganzes den Beginn der kommerziellen Bewertung der Multi-Milliarden-Barrel-Ressource von Ntheon markieren wird. Daher stellen die Testflussdaten und ihre Interpretation wahrscheinlich wichtige Marktkatalysatoren dar, die dazu führen könnten, dass sich Aktualisierungen der Aktienkursvolatilität entfalten.
inaccord Genuity Ansicht
Produktionstestbetriebe haben bei Alkaid #2 mit der Bohrlochreinigungsphase begonnen. Dies hat bereits früh Ermutigung gegeben, da Öl bereits gefördert wurde, aber es hat Iso einige betriebliche Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Eindringen von Sand in das Bohrlocherz aufgezeigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies durch eine Kombination aus der Reinigung des Erzsandes aus dem Bohrloch mithilfe der ankommenden Rohrschlangeneinheit, der Produktion durch die stationären Produktionsanlagen mit größerer Kapazität, die jetzt angeschlossen werden, und einem sorgfältigen Management der Testdurchflussrate, jedoch mit zusätzlichen, gelöst werden kann Operationen erwarten wir jetzt keine anfängliche „frühe Jok“-Flussrate vor Ende November.
>allgemein: Es ist ermutigend, die Ölförderung in diesem frühen Stadium des Tests zu sehen, aber es ist immer noch zu tun, um bald signifikante Schlussfolgerungen zu ziehen. Die betrieblichen Herausforderungen haben in unseren Augen das Risikoniveau im Zusammenhang mit der Einrichtung eines „repräsentativen“ Tests um eine halbe Stufe erhöht, und die zusätzlichen Operationen haben verständlicherweise die Kosten erhöht, wenn auch nicht erheblich.
Bisherige Ergebnisse und das >rationelle Problem
Dw-Raten: Keine Angaben darüber hinaus, dass die Elle bei anfänglichen Flüssigkeitsraten „in Tausend Barrel pro Tag“ mit etwa % durchschnittlichem Ölschnitt produzierte.
le Betriebsproblem: Die Fracksandproduktion war höher als erwartet, da die Förderkapazität in den mporären Testeinrichtungen begrenzt war. Positiver ist, dass das Eindringen von Sand in das Bohrloch als Frack-Sand und nicht als Lagerstätten-ND identifiziert wurde. Dies weist eher auf ein lösbares Problem hin, das durch ein sorgfältiges Testmanagement lösbar ist, als auf möglicherweise größere Probleme, die durch das Eindringen von Sand in ein schlecht konsolidiertes Reservoir verursacht wurden.
Der Vorwärtsplan
Drei Schritte: 1) Die größeren permanenten Einrichtungen (vgl. die ersten temporären Einrichtungen) werden jetzt angeschlossen. Sie werden eine größere Sandhandhabungskapazität haben. 2) Die bald erwartete Ankunft einer Rohrschlangeneinheit wird die Mittel zum Reinigen des Bohrlochs bereitstellen. 3) Sorgfältige Steuerung der Durchflussrate, sodass die Sandhandhabungskapazität der Anlagen nicht belastet wird.
Fahrplan: Wir rechnen jetzt erstmal vor
„repräsentative“ Testflussraten Ende November. Bisher wurden nur etwa 10 % der gesamten Frack-Flüssigkeit zurückgewonnen. Repräsentative Raten kommen in der Regel nach einer wesentlich höheren Rückgewinnung von ca. 40 %.
ating und Zielpreis
Wir behalten unser spekulatives KAUF-Rating und unser Kursziel von 300 Pence bei. Die anfänglichen Testflusstests werden nur den ersten Schritt in der längerfristigen Bewertung der Alkaid #2-Bohrlochleistung darstellen, die als Ganzes den Beginn der kommerziellen Bewertung der Multi-Milliarden-Barrel-Ressource von Ntheon markieren wird. Daher stellen die Testflussdaten und ihre Interpretation wahrscheinlich wichtige Marktkatalysatoren dar, die dazu führen könnten, dass sich Aktualisierungen der Aktienkursvolatilität entfalten.
Pantheon Resources optimistisch nach Bohrlochbericht von Baker Hughes
Di, 23. August 2022 09:52
(Sharecast News) - Das auf Alaska North Slope fokussierte Unternehmen Pantheon Resources gab am Dienstag die Einzelheiten eines unabhängigen Berichts über sein Bohrloch Theta West 1 bekannt, der von Baker Hughes AHS zusammengestellt wurde.
Die AIM-gehandelte Firma sagte, der Bericht zeige, dass das Bohrloch ein „Weltklasse-Erdölsystem“ gebohrt hat, das aus einer 1.360 Fuß dicken kontinuierlichen Säule aus ölhaltigem Bohrklein besteht.
Die tatsächliche Länge der Ölsäule sei „zweifellos größer“ als 1.360 Fuß, da die Basis der Ölsäule des analysierten Bohrlochs die Gesamttiefe des Bohrlochs war und das Öl in den Bohrklein keine Anzeichen einer Verjüngung zeigte.
Baker Hughes sagte, das Öl sei von „hoher Qualität“ mit 37 bis 39 Grad API-Grad und „reichlich“ hochwertigen Lagerstätten.
Eine endgültige undurchlässige Öldichtung trat bei 7.070 Fuß auf, wobei oberhalb dieser Ebene keine ölhaltigen Schnitte beobachtet wurden, und das Öl wurde in jeder Schnittprobe analysiert, sowohl am Bohrloch versiegelt als auch im Labor bis in eine Gesamttiefe von 7.070 Fuß geladen.
Es sagte, dass eine Versiegelung innerhalb der ölreichen Zone bei 7.480 Fuß aufgetreten ist, die ein flacheres von einem tieferen Kompartiment trennt, basierend auf unterschiedlichen Ölzusammensetzungen über und unter 7.480 Fuß.
Erhöhtes Helium wurde beobachtet, was teilweise die „ausgezeichneten“ Siegel von Theta West bestätigte.
Es hieß, die Ergebnisse seien in "vollständiger Übereinstimmung" und unterstützten die früheren Analysen von Stecklingen aus dem Bohrloch Great Bear Pantheon Talitha A sowie die Untersuchung der Proben von Shelf Margin Deltaic-Stecklingen aus Talitha A, Pipeline, Alkaid, Merak und Alcor Brunnen.
"Nach dem erfolgreichen Abschluss der horizontalen Bohrarbeiten bei unserem Bohrloch Alkaid 1 in der vergangenen Woche freuen wir uns, den Aktionären die Ergebnisse der Arbeiten des Volatile Analysis Service (VAS) bei Theta West 1 vorzustellen", sagte Chief Executive Officer Jay Cheatham.
"Dies ist eine großartige Bestätigung von AHS und eines von mehreren technischen Tools, die wir einsetzen."
Cheatham sagte, die endgültige Wirtschaftlichkeit der Projekte des Unternehmens würde durch Durchflusstests bestimmt.
„AHS bezeichnet unsere zu 100 % unternehmenseigene Entdeckung als ‚Weltklasse‘.
„Wie bereits angekündigt, schätzt das Unternehmen, dass das Projekt über 17 Milliarden Barrel Öl mit einer förderbaren Ressource von über 1,7 Milliarden Barrel Öl enthält, basierend auf einem Gewinnungsfaktor von 10 %.“
Um 0949 BST stiegen die Aktien von Pantheon Resources um 3,08 % auf 134 Pence.
Berichterstattung von Josh White auf Sharecast.com.
Di, 23. August 2022 09:52
(Sharecast News) - Das auf Alaska North Slope fokussierte Unternehmen Pantheon Resources gab am Dienstag die Einzelheiten eines unabhängigen Berichts über sein Bohrloch Theta West 1 bekannt, der von Baker Hughes AHS zusammengestellt wurde.
Die AIM-gehandelte Firma sagte, der Bericht zeige, dass das Bohrloch ein „Weltklasse-Erdölsystem“ gebohrt hat, das aus einer 1.360 Fuß dicken kontinuierlichen Säule aus ölhaltigem Bohrklein besteht.
Die tatsächliche Länge der Ölsäule sei „zweifellos größer“ als 1.360 Fuß, da die Basis der Ölsäule des analysierten Bohrlochs die Gesamttiefe des Bohrlochs war und das Öl in den Bohrklein keine Anzeichen einer Verjüngung zeigte.
Baker Hughes sagte, das Öl sei von „hoher Qualität“ mit 37 bis 39 Grad API-Grad und „reichlich“ hochwertigen Lagerstätten.
Eine endgültige undurchlässige Öldichtung trat bei 7.070 Fuß auf, wobei oberhalb dieser Ebene keine ölhaltigen Schnitte beobachtet wurden, und das Öl wurde in jeder Schnittprobe analysiert, sowohl am Bohrloch versiegelt als auch im Labor bis in eine Gesamttiefe von 7.070 Fuß geladen.
Es sagte, dass eine Versiegelung innerhalb der ölreichen Zone bei 7.480 Fuß aufgetreten ist, die ein flacheres von einem tieferen Kompartiment trennt, basierend auf unterschiedlichen Ölzusammensetzungen über und unter 7.480 Fuß.
Erhöhtes Helium wurde beobachtet, was teilweise die „ausgezeichneten“ Siegel von Theta West bestätigte.
Es hieß, die Ergebnisse seien in "vollständiger Übereinstimmung" und unterstützten die früheren Analysen von Stecklingen aus dem Bohrloch Great Bear Pantheon Talitha A sowie die Untersuchung der Proben von Shelf Margin Deltaic-Stecklingen aus Talitha A, Pipeline, Alkaid, Merak und Alcor Brunnen.
"Nach dem erfolgreichen Abschluss der horizontalen Bohrarbeiten bei unserem Bohrloch Alkaid 1 in der vergangenen Woche freuen wir uns, den Aktionären die Ergebnisse der Arbeiten des Volatile Analysis Service (VAS) bei Theta West 1 vorzustellen", sagte Chief Executive Officer Jay Cheatham.
"Dies ist eine großartige Bestätigung von AHS und eines von mehreren technischen Tools, die wir einsetzen."
Cheatham sagte, die endgültige Wirtschaftlichkeit der Projekte des Unternehmens würde durch Durchflusstests bestimmt.
„AHS bezeichnet unsere zu 100 % unternehmenseigene Entdeckung als ‚Weltklasse‘.
„Wie bereits angekündigt, schätzt das Unternehmen, dass das Projekt über 17 Milliarden Barrel Öl mit einer förderbaren Ressource von über 1,7 Milliarden Barrel Öl enthält, basierend auf einem Gewinnungsfaktor von 10 %.“
Um 0949 BST stiegen die Aktien von Pantheon Resources um 3,08 % auf 134 Pence.
Berichterstattung von Josh White auf Sharecast.com.